firleju
efa2d07f48
Merge pull request #6 from antonisauren/master
...
Poprawki hamulców yB
2016-05-19 08:03:08 +02:00
antonisauren
2924a74a36
Hamulce.hpp na unixowy format tak jak było.
2016-05-18 22:51:43 +02:00
antonisauren
bda3b7d177
Kilka bajerów od youBy:
...
Nowy kran hamulca dla en57al: MHZ_EN57.
Wybór trybu pracy hamulca dla tego kranu: Cntrl. BrakeOpModes='PN' (bom_PS+bom_PN) 'PNEPMED' (bom_PS+bom_PN+bom_EP+bom_MED)
Deklaracja przekaźnika nadnapięciowego. Power: OverVoltProt (bool) W taborze bez nie będzie wywalać szybkiego przy rekuperacji do sekcji.
Deklaracja hamulca postojowego Cntrl. SBD (bool)
Drobne poprawki w hamulcach.
2016-05-18 22:48:58 +02:00
firleju
1f5635199b
Fix: przechodząc do innego pojazdu kran inny niż FVel4 prawidłowo ustawia się na odcięcie
2016-05-07 00:09:58 +02:00
firleju
978abde9b7
Merge pull request #5 from antonisauren/master
...
Dzwieki piasecznicy i odluzniacza jako skladane AdvancedSound. (475piach9)
2016-05-06 23:39:51 +02:00
antonisauren
c3430f5e94
Dzwieki piasecznicy i odluzniacza jako skladane AdvancedSound.
2016-05-03 19:27:10 +02:00
antonisauren
34fe778f5d
Przywrócenie dźwięku dla piasecznicy bez shifta.
2016-04-30 12:40:53 +02:00
firleju
25bdd9d536
Usunięcie pozostałych jeszcze słów kluczowych __fastcall.
2016-04-06 06:58:29 +02:00
firleju
52cf14d83a
PoKeys: dodanie opcji wystawienia do log-a poszczególnych kroków obliczania wartości dla zdefiniowanego wyjścia calibrateout.
2016-04-03 20:45:01 +02:00
firleju
02a4741ba1
Zapomniany średnik
2016-03-31 19:37:53 +02:00
firleju
0aa7a67531
PoKeys: dodanie wsparcia dla rozszerzeń PoExt
2016-03-31 19:32:54 +02:00
firleju
e2672725f3
Merge branch 'lcd_python'
2016-03-26 07:53:11 +01:00
firleju
09dcaba29b
PoKeys: poprawka błędu złego wyliczania ułamka wartościa zadanej do maksymalnej. Dodanie odcinania wartości wykraczających poza podany zakres maksymalny.
2016-03-26 07:51:35 +01:00
firleju
04e6fdfb60
PoKeys: dodanie wartości maksymalnych dla wyjść PWM (mierniki) w celu łatwego kalibrowania. Słowo kluczowe "calibrateoutmaxvalues" z wartościami dla każdego z 7 wyjść. Wartość 0 oznacza brak odniesienia i starą metodę.
2016-03-21 20:06:16 +01:00
firleju
cc203c2e35
PoKeys: Poprawa obsługi wejść analogowych, usunięcie starego kodu
2016-03-20 20:06:11 +01:00
firleju
fb407a63aa
Poprawienie przypisania węzła rodzica do TTracionPowerSource, gdyż w przypadku automatycznego generowania na podstawie wpisu w tor wskaźnik był na NULL
2016-03-19 07:58:02 +01:00
firleju
1f939735ce
1. Dodanie możliwości definicji kalibracji wyjść i wejść PWM jako funkcja piątego stopnia
...
2. Do użycia są dwa nowe słowa kluczowe w ini: calibrate5din, calibrate5dout oba z 6 parametrami
3. Przerzucenie calibracji wejść do Console z Train
4. Dodanie funkcji obcinającej zmienną do podanego zakresu
2016-03-17 18:58:38 +01:00
firleju
6c067afa1b
W4 jest zaliczane podczas postoju tylko jeśli nie przesłania go semafor (W4 musi być przed semaforem zgodnym z trybem jazdy)
2016-03-17 15:58:02 +01:00
firleju
6c54b75f62
Dodane wszystkie pominięte rzeczy z asynch17
2016-03-16 22:13:10 +01:00
firleju
880bbea785
Poprawka woltomierza prądnicy
2016-03-16 21:08:53 +01:00
firleju
d73104f366
Merge pull request #4 from antonisauren/lcd_python
...
Poprawka czytania zmiennych eimp_c [youBy]
2016-03-14 23:00:57 +01:00
antonisauren
9ce5d10008
Poprawka czytania zmiennych eimp_c [youBy]
...
Grupowanie jednostek sprzęgiem 128 (sprzęg depotowy) a nie 4 (ukrotnienie) [youBy]
2016-03-14 22:21:36 +01:00
firleju
663dc48fd7
Merge with asynch17 from dp branch
2016-03-11 06:40:11 +01:00
firleju
3cdaac6387
Repair crash when changing cabs by AI when player is in cab (debugmode).
2016-03-09 21:56:20 +01:00
firleju
66c04b597e
Repair of crashing asynchronies.
2016-03-03 16:03:04 +01:00
firleju
9e31c8a9eb
Add new var sSemNextStop which looks at first semaphor which have Vel=0 and is proper for train mode.
...
sSemNext always look at first semaphor which is proper for train mode.
2016-01-30 21:33:49 +01:00
firleju
c84bf7319b
1. Poprawione asynchrony.
...
2. Możliwość zdefiniowania koloru tła ekranu ładowania w eu07.ini.
3. Dodanie logowania ruchu ramek WM_COPYDATA do oddzielnego pliku.
4. Dodana ramka skrócona aktywnych AI.
5. Dodana ramka sterowania uszkodzeniami pojazdów.
6. Dodanie kręciołka od świateł (w tym trakcja wielokrotna).
7. Rozbudowa asynchronów, m.in. tempomat, zadawanie siły (w kN), przeciwpoślizg, czyste ED itd.
8. Dodanie animacji drtzwi odskokowo-przesuwnych.
9. Dodanie możliwości uszkadzania pojazdów (EN57).
10. Uruchomienie sprzęgu WN, zwłaszcza w asynchronach - do przejrzenia logowanie braków napięcia.
11. Wyłączanie radiostopu przez wyłączanie radia, a nie przez ruch zaworem maszynisty.
12. Usunięcie wyłącznika ciśnieniowego w EN57 (proteza, trzeba zrobić wpis na to).
13. Wstępna wersja hamowania rekuperacyjnego wraz z przechodzeniem na hamowanie oporowe.
14. Cała masa nowych zmiennych stanu dostępna dla ekranu (Pythona).
15. Nowa stara smuga z dawnego SPKSu.
16. Inne, które mogłem zapomnieć lub nie uszczegółowić.
17. Poprawione wyświetlanie haslera
2016-01-28 22:47:40 +01:00
firleju
46ea2dde39
Merge with 474next6p1
2016-01-27 14:15:49 +01:00
firleju
d659f8e9c1
Clean unneeded logs.
2016-01-27 13:57:08 +01:00
firleju
c109ef5d15
Next semaphor always look at this which have VelNext = 0
2016-01-27 11:22:37 +01:00
firleju
9ddc1120df
AI check which semaphor is nearest and stop to trace route behind. Tracing always >= 1500m. Log could be write without new line.
2016-01-26 23:04:21 +01:00
firleju
e8ac8a7d09
Add exit on bit 16 on PoKeys interface (buzzer SHP/CA).
2016-01-20 22:27:43 +01:00
firleju
7653ca1186
Improve connect mode. If track is blocked by another train AI search bakcward for sign if before the another train is signal.
2016-01-17 19:48:06 +01:00
firleju
7e0cb417ce
Repair bug with changing VelNext in each step of TController::UpdateSituation()
...
Repair bug of wrong if statement when check if could scan backward in shunt mode.
2016-01-17 15:56:07 +01:00
firleju
c50ebbef83
Repair bug in clearing table after switch changing.
2016-01-08 16:21:13 +01:00
firleju
0c48ee726a
Changes to TSpeedPos array to prevent not clearing of.
2015-12-25 09:19:44 +01:00
firleju
7e1c172ce8
Changing version to 474
2015-11-16 06:27:19 +01:00
firleju
a46a120ffc
Change version to 474
2015-11-15 21:54:56 +01:00
firleju
6ea783f5c2
Merge branch 'master' into lcd_python
2015-11-15 17:57:34 +01:00
firleju
5db90b47bd
ProximityVelocity is active again, but not used. When was deactivated there were some crashes.
2015-11-15 16:24:04 +01:00
firleju
392bd03e6a
Merge branch 'master' into lcd_python.
2015-11-09 17:56:26 +01:00
firleju
584d063f54
New function for speed comparisons based on Min0R.
...
Working LimitVelocity.
2015-11-09 06:52:02 +01:00
firleju
70f1f7bcad
HiddenEvents are on by default
2015-11-06 18:28:59 +01:00
firleju
21a29cb0b3
Repaired choose of speed limits.
...
Scan distance for staying changed from 2500 to 1500m.
Not known event are ignored, previous train stop on them.
2015-11-06 06:43:30 +01:00
firleju
96723c177d
Automatic W5 if in train state
...
Speed table in white font
VelSignal only for stop and start
2015-10-31 21:27:09 +01:00
firleju
553380b8b0
Dodane zapamiętywanie ograniczeń róznych typów i wybór z najmniejszego
2015-10-29 21:57:16 +01:00
Firleju
d3ab168499
Add new speed limitations types
...
SetVelocity - semaphor
RoadVelocity - track speed limit
SectionVelocity - track speed limit for some distance
2015-06-20 16:11:42 +02:00
Firleju
54cb9159e6
SpeedTable
...
Check all tracks even is found element with velocity=0
2015-06-06 10:09:10 +02:00
Firleju
1ae3790f6b
Merge remote-tracking branch 'origin/lcd_python' into lcd_python
...
Conflicts:
.gitignore
Driver.cpp
EU07.bpr
EU07.res
Globals.cpp
2015-06-05 21:10:31 +02:00
Firleju
df45ac21e9
Add missing python libs needed for compiling
2015-06-05 21:01:27 +02:00